溶铜是生产铜箔的一个环节,采用活动盖板在一定容积内进行,将铜原料、浓硫酸、纯水加入熔铜槽内,喷砂制得一定浓度的硫酸铜溶液。所以说溶铜灌液位的测量很关键,之前看过一个雷达液位计测量溶铜罐的案例,在这里和大家分享。
今天所要说的雷达液位计测量溶铜罐的案例中,在测量时出现了测量不准确,液位波动的情况。造成这个问题的原因主要有几点,首先是雷达液位计安装位置离罐内壁太近,由于靠近罐内壁,天线发射的雷达波撞击罐内壁并发射出去,造成虚假液位。其次是来自雷达液位计下方液体回流的干扰,由于工艺本身的原因,除加入浓硫酸和纯水外,还有溶铜槽高位罐、粗化固化高位罐的回液。这些回流液位于雷达液位计下方或垂直下方,并影响液位计测量。然后选择的雷达液位计的天线为绝缘棒状天线,棒状天线发射角大,测量范围小,抗干扰能力弱,不适合,并且溶铜过程中,加入浓硫酸时产生大量蒸汽和酸雾,喷砂过程中产生大量泡沫。在棒状天线抗干扰能力较弱的情况下,对液位测量也有一定的影响。
针对上述问题的解决办法是,将旁通管焊接在抽气泵一侧的熔铜罐外壁上,将原来的塑料螺纹接口、杆式天线雷达液位计换成316L不锈钢法兰连接的喇叭口天线雷达液位计。旁通管靠近抽气泵,焊接的目的是加强液体的循环,防止旁通管内的液体结晶。在旁通管中,泡沫和酸雾也显着减少,即使在熔融铜管中加入铜原料,安装在旁通管中的雷达液位计仍能正常工作。而且换成喇叭口天线雷达液位计后,发射角更小,和杆式天线雷达液位计相比,能量更集中,抗干扰能力更强,可以适应更复杂的环境。
在这个案例中,我们可以看到复杂的环境随着不断生产过程,会产生很多棘手的新问题,原本采用的杆式天线雷达液位计不适应现场需求,那么就需要及时根据现场情况更换不同天线类型的雷达液位计。这种情况在雷达液位计现场测量中很常见,需要我们及时观察,分析现场情况,请求厂家的专业帮助去改变、调试以解决问题,这样才可以更好的完成测量任务,为安全生产提供重要的保障。